稿源:津滨网 编辑:马润荞 2025-08-01 14:44
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 罗霞 张学山 摄影报道)近日,大港测试公司技术团队,通过一系列创新改造,成功破解钢丝作业试井设备难题,为油气田测试作业提供了安全高效的技术支撑。
据了解,在油气田动态监测领域,钢丝作业试井防喷设备的稳定运行是保障生产安全与效率的关键。但原有设备的两大痛点长期困扰现场施工:一是天滑轮底座与钢丝无法分离,导致设备使用效率低下;二是天滑轮在仪器下入或取出防喷管时易产生干扰,极易引发钢丝从轮槽跳出,进而造成钢丝断裂、仪器落井等严重事故,直接威胁作业安全并造成巨大经济损失,与安全生产理念严重相悖。

面对这一生产瓶颈,大港测试公司技术团队迎难而上,从现场实际需求出发,开启技术攻关之路。团队成员创新性地为天滑轮增设“防跳销”,精准控制天滑轮向外倾斜角度在 160°范围,成功解决了天滑轮干扰仪器操作及钢丝跳槽的核心问题。同时,通过在天滑轮底座侧面开设“竖槽”,利用竖槽实现底座与钢丝的快速分离,大幅度提升了设备周转效率。

为验证技术改造的可靠性,技术团队先后在现场开展了近 500 次实验。数据显示,改造后的设备彻底杜绝了钢丝跳槽事故,安全性能得到根本性提升。其中,天滑轮底座“竖槽”设计被迅速推广应用于抽油井环空测试中,显著简化了现场操作流程,施工效率提升 10%,安全操作水平同步提高。