稿源:津滨网 编辑:马润荞 2025-08-01 15:40
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 张旭明 张荣男 摄影报道)近日,大港油田第四采油厂作业三区埕海2-2井场成功完成一项关键节能改造。通过技术攻关,井场停用了5.5千瓦外输油泵,转而利用三相分离器自压实现原油外输。此举预计年节约用电4.8万度,节省电费3.8万余元。

长期以来,埕海2-2井场一直依赖电机驱动外输泵输送原油,不仅需要员工24小时值守调节出口阀门来控制流量,人工频繁操作闸门还存在误操作隐患,而且泵机常年运行会产生高额电费。这两大生产痛点,如同两块沉重的巨石,始终压在作业区技术人员的心头,也成为推动技术革新的迫切动力,促使他们积极寻求突破。
“既要释放产能,更要守住安全与节能底线。”作业区技术负责人强调。随着外输主管线压力持续降低,井场已具备自压外输条件。基于此,团队针对现场实际情况制定了详细的改造方案:自主敷设200余米信号线缆,联动自控厂家共同开发液位联锁系统,将电动阀开度与分离器油室液位实时绑定,实现了“液位过高自动开阀、液位过低自动关阀”的智能调控。

经过连续72小时的调试优化,新系统于7月下旬投入稳定运行。为保障操作安全,技术人员同步开展了全员专项培训,通过模拟操作、原理讲解等方式,确保班组人员熟练掌握自控逻辑与应急处置流程。
“改造后泵机彻底‘下岗’,仪表盘数据更稳定,员工劳动强度也降了不少。”井场值班班长欣喜地表示。自压外输工艺实施以来,外输压力波动控制在0.2兆帕以内,原油输送效率较改造前提升12%。
下一步,作业区将以此次改造为范本,对辖区内具备条件的12个井场逐步推广自压外输技术,预计年总节电可达57.6万度,为采油厂绿色转型、提质增效提供了宝贵的基层实践样本。