稿源:津滨网 编辑:高志翔 2025-10-10 12:29
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 陈娇 张国辉 摄影报道)“段41-48井数据上线了!”10月8日深夜10点,大港油田采油三厂作业六区运维攻坚微信群里,一条带着兴奋的消息跳出屏幕。此前半小时,夜班员工刘永斌还在为井场数据断连发愁,通过微信视频连线,在党员技师曹良的远程指导下,他自己动手调整参数,成功解决了故障。这一幕,正是采油厂“揭榜挂帅”机制破解生产难题、赋能一线效率提升的生动缩影。

出题:设备“方言”成梗阻,一线运维陷困境
“小6-21-1井压力数据又断了!” 去年6月,刚接触自动化计量运维工作的曹良,在井场第一次直面生产难题——厂家技术员在其他作业区支援,最快次日才能到场,站上采油工蹲在抽油机旁叹气:“数据不上线,晚上得多跑好几趟井场,工作量翻了倍。”
这并非个例。随着数智化油田建设深入推进,多个厂家的自动化设备落地现场并行使用,不同厂家、不同型号的设备通信参数差异巨大,如同各说各的“方言”。一旦出现故障,数据在井场间“打转转”,就是进不了总控室。“调表、修设备都得等厂家,咱们自己干不了。”成了一线员工的普遍困扰。
更现实的问题摆在眼前:依赖厂家不仅耽误生产、增加员工劳动强度,每年还需支付高额外委费用。“作为党员技师,不能遇到难题就退!”看着监控屏上断断续续的曲线,曹良暗下决心:“必须破译设备‘方言’,打破这个技术壁垒!” 这份决心,让他主动“揭榜”,扛起了自动化设备互联互通课题的攻关重任。

破题:守井场、拆设备,党员带头啃“硬骨头”
攻关之路从一开始就布满荆棘。为摸清RTU设备的信道号组网规律,项目成员在寒冬腊月守在井场,零下十几度的低温里,手指冻得握不住笔,仍逐位核对网络号进制转换;盛夏40℃的高温下,汗珠子滴在设备主板上,盯着16个信道反复测试,可数据依旧“沉默”。项目小组连续一周攻坚,设备自修率仍不足40%,夜晚躺在床上,项目长曹良反复琢磨:“单个设备测试找不到共性问题,得换个思路!”
他决定先给所有设备“建档案”。接下来的一个月,曹良带领团队成员逐口排查300多口油水井,将每台设备的厂家、型号、通信参数、安装位置逐一记录,在工作室搭建简易测试台,对不同厂家设备的参数进行对比测试。通过反复比对,终于发现问题的关键在于A 厂家的“信道”与B厂家的“信道”存在固定差值,调整好参数,监控屏上的数据曲线顺利跳动,曹良兴奋地说:“‘方言’不是破译不了,只是没找对方法!”
与此同时,24小时“运维攻坚”微信群也应运而生。曹良承诺“一条语音提问,十分钟必有响应;一段故障视频,技师圈注解析”,可起初大家不好意思“麻烦” 他。曹良主动上门沟通,手把手教大家排查简单故障。群里的提问逐渐多了,有员工自己解决压力变送器故障后,在群里说:“多亏曹技师教的方法,不用再白跑现场了!”

解题:建平台、编手册,成果转化惠及全厂
为避免类似故障重复发生,也为进一步降低成本,在作业区支持下,曹良牵头用闲置设备组建了采油厂首个多RTU测试平台,还开发了载荷和压力验证装置——每台设备上岗前,先在平台上模拟真实工况进行48小时稳定性测试,确保“到岗就能用”。
截至目前,曹良带领的攻关团队累计完成自主运维481井次,压力数据互通率超98%、载荷数据互通率超95%,自主调试上线率稳定在70% 以上;修复载荷传感器7台,节约费用2.8万元;修复压力变送器8台,节约费用2万元,累计为采油厂省下外委费用13.8万元。“现在查井不用怕风吹雨打了!”老站长的感慨,道出了一线员工的真切变化——夜班同事能自主处理简单故障,井场巡检频次减少,生产效率显著提升。
这场“揭榜挂帅”不仅啃下了设备运维的“硬骨头”,更蹚出了一条人才培养与技术创新融合的“新路子”。采油三厂在“揭榜挂帅”中坚持“不设门槛、唯求实效”,鼓励跨单位、跨专业、跨层级组建团队,还通过项目双选机制吸纳近三年入职的大学生参与攻关。从一线出题到团队破题,从技术攻关到成果共享,三厂以“揭榜挂帅”为纽带,让技术技能人才的智慧在生产一线发光发热,也让“创新为了生产、创新服务生产”的理念深入人心,为油田高质量发展注入了强劲动能。