稿源:津滨网 编辑:严玉霞 2025-05-11 12:04
津滨网讯(记者 窦永滨 哈喆 通讯员 张亚晨 摄影报道)日前,大港油田第一采油厂第一作业区通过“更换设备+工艺优化”双轮驱动,与采油厂工艺部门结合,科学制定“中二注升压+唐二注分压”差异化治理方案,成功破解中二注系统承压能力不足、唐二注供水能力受限等瓶颈,为老区稳产注入新活力。

中二注系统设计压力为25MPa,但因部分采油树、闸门承压能力仅21MPa,系统运行压力长期“卡”在19MPa,导致5口井欠注、日注水量缺口达150m³。作业区组织技术骨干成立攻关小组,自主制定“三步走”方案,即更换关键设备,将18处低耐压闸门升级为25MPa标准,同步更换站内350型采油树;优化运行参数,精准调节保护压力阈值,重新校验安全阀;开展压力测试,通过阶梯式升压确保系统安全运行。自4月中旬开始,系统成功升压至23.5MPa,注水压力提升21%,欠注井全部“清零”,3个井组日增油2.3吨,实现“注够水”目标。
唐二注系统因供水管道缩径、注水压力差异大等问题,日注水量缺口达290m³,8口井长期停欠注。作业区打破常规思维,以“最小改造量换取最大效益”为原则,开展三项创新突破,通过管道改造“做减法”,通过反复试验优化截留点,将原需更换的1500米供水管道缩短至750米,规避海防路顶管施工难题,大幅减少了施工量,显著节约了费用、缩短了施工周期;通过系统分压“做加法”,新建1100米高压注水干线,将系统划分为中压25MPa和高压35MPa两套管网,实现5口高压井精准注水;通过机泵调配“做乘法”,优化3台机泵运行参数,瞬时总排量从7m³/h提升至18m³/h。改造后,系统日注水量从160m³跃升至368m³,6口停欠注井“重获新生”,注水执配率大幅提升。

通过这次“自主治理、技术攻坚”行动,大港油田第一采油厂作业一区累计恢复欠注井11口,日增注水量超358m³,对应油井产量稳步回升。接下来,作业区将总结推广“中二注+唐二注”治理经验,持续开展精细注水管理提升活动,以完善注采井网、提升水驱控制程度为重点,加强注水基础管理,为老区稳产筑牢“水动力”根基。